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  • 水泥回轉(zhuǎn)窯處置危險(xiǎn)廢物技術(shù)研究(1)

    2000-12-06 00:00

    水泥回轉(zhuǎn)窯處置危險(xiǎn)廢物技術(shù)研究

    上海萬(wàn)安企業(yè)總公司 方偉

    一、前言
      危險(xiǎn)廢物是指根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的方法鑒別認(rèn)定的具有毒性、易燃性、易爆性、腐蝕性、化學(xué)反應(yīng)等性質(zhì)的,對(duì)人體健康和環(huán)境能造成危害的廢物。
      上海是我國(guó)最大的工業(yè)城市,據(jù)1994年市環(huán)保局對(duì)185家單位所做的危險(xiǎn)廢物重點(diǎn)調(diào)查資料提供,產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物315343噸/年,其中有機(jī)物為71902噸/年,能進(jìn)入水泥窯焚燒的有5萬(wàn)多噸/年。其中很大數(shù)量提供給鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚瓦廠作燃料,也有了焚燒爐焚燒。但這些焚燒爐中,除少數(shù)外,普遍存在規(guī)模小、技術(shù)落后、管理不嚴(yán)等問(wèn)題,這些處置方式不可避免地對(duì)環(huán)境造成污染。
      國(guó)外工業(yè)化國(guó)家從七十年代開(kāi)始采用水泥回轉(zhuǎn)窯處置工業(yè)危險(xiǎn)廢物。大量的研究與實(shí)踐表明,水泥回轉(zhuǎn)窯燃燒溫度高,物料在窯內(nèi)停留時(shí)間長(zhǎng),又處在負(fù)壓狀態(tài)下運(yùn)行,工況穩(wěn)定。大量有害物質(zhì)在窯內(nèi)被降解,廢氣排放符合不環(huán)保規(guī)定,又不向外排出廢渣。同時(shí),這種處置過(guò)程是利用水泥生產(chǎn)過(guò)程同步進(jìn)行,處置成本低,因此被國(guó)外專家認(rèn)為是種合理的處置方式。
    二、國(guó)內(nèi)外利用水泥回轉(zhuǎn)窯處置危險(xiǎn)廢物現(xiàn)狀
      水泥窯處置危險(xiǎn)廢物技術(shù)在發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)、加拿大、日本等國(guó)早在七十年代就已開(kāi)始采用。以美國(guó)為例,已有幾十家水泥廠將危險(xiǎn)廢物作為替代燃料在水泥窯上進(jìn)行焚燒處置,其替代量一般在20—60%。
      美國(guó)國(guó)家環(huán)境保護(hù)局對(duì)水泥回轉(zhuǎn)窯的監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,水泥回轉(zhuǎn)窯使用危險(xiǎn)廢物為替代燃料,不僅對(duì)環(huán)境沒(méi)有危害,而且被列為最佳示范現(xiàn)有技術(shù)。根據(jù)日本麻省水泥株式會(huì)社的一份資料上顯示,日本在水泥窯上處置工業(yè)危險(xiǎn)廢物具有面廣、量多的特點(diǎn),目前已能處置包括生活污泥在內(nèi)的多種危險(xiǎn)廢物。
      日本某水泥廠處置廢物系統(tǒng)圖:
      我國(guó)目前危險(xiǎn)廢物的利用和處置工作水平較低。普遍存在著處置不合理的地方,特別在將廢物作為能源使用的場(chǎng)合,這一點(diǎn)尤為特出。
      我公司從95年開(kāi)始,研究利用水泥回轉(zhuǎn)窯處置危險(xiǎn)廢物的工作,96年進(jìn)行了試燒工作,97年被列為上海建材集團(tuán)重點(diǎn)科研項(xiàng)目,對(duì)該技術(shù)進(jìn)行了較全面的探索和研究。
    三、試燒工作
      危險(xiǎn)廢物中通常都含有一定量的有毒有害成份,焚燒后有可能造成環(huán)境污染。對(duì)于在水泥窯上進(jìn)行處置,還應(yīng)考慮對(duì)水泥生產(chǎn)及質(zhì)量的影響。所以項(xiàng)目研究的重點(diǎn)為以下幾個(gè)方面:
    1、處置危險(xiǎn)廢物后對(duì)環(huán)境的影響
    2、處置危險(xiǎn)廢物后對(duì)水泥生產(chǎn)及質(zhì)量的影響
    3、進(jìn)廠危險(xiǎn)廢物的控制
    4、處置危險(xiǎn)廢物的工藝方案及關(guān)鍵設(shè)備研究
      為了給研究提供較為完整的數(shù)據(jù),有必要進(jìn)行試燒工作。1996年10月,我公司與中美合資上海先靈葆雅制藥有限公司合作,由對(duì)方提供氟洛氛生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的氟洛氛廢液(含氟異丙醇)在我公司水泥回轉(zhuǎn)窯中替代燃料進(jìn)行試燒。
    含氟異丙醇成份組成:
    (1)異丙醇 (CH)2CHOH 70 80%
    (2)水 份 H2O 10 20%
    (3)Ishikawa(IA) CF3CHFCON(C2H5)2 8%
    (4)氟代異丙醇(F) (CH3)2CHF 0.5%
    (5)中間體(FFC-GH)
      其中異丙醇屬易燃、易燃、微毒類化學(xué)物品。氟代異丙醇,因異丙醇分子結(jié)構(gòu)中的氫離子被氟離子取代,毒性較異丙醇增加。IshiKawa胺的毒性與氟代異丙醇相近,但它在600—800℃高溫下會(huì)分解,產(chǎn)生含極毒物質(zhì)氰化物的煙霧,進(jìn)入人體會(huì)使人體細(xì)胞內(nèi)氧化酶失去活性,產(chǎn)生呼吸內(nèi)窒息,對(duì)人有害。顯然氟洛氛廢液是一種典型的危險(xiǎn)廢物,氟洛氛廢液中含有10—20%水份,及F、S等微量元素,將其進(jìn)行試燒,具有較強(qiáng)的代表性。
      在試燒準(zhǔn)備階段,我們委托美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)(CTL)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了論證。(CTL)的論證結(jié)論認(rèn)為,氟洛氛廢液作為燃料進(jìn)入水泥窯焚燒不存在問(wèn)題,只是在窯的操作方面可能有些影響。
      96年5月進(jìn)行了上次預(yù)試燒,驗(yàn)證試燒工藝的可靠性。
      96年10月5日,正式進(jìn)行試燒,地點(diǎn)在上海萬(wàn)安企業(yè)總公司∮3.5×88m四級(jí)懸浮預(yù)熱器窯。
     生產(chǎn)數(shù)據(jù)如下:
     使用廢液前:窯產(chǎn)量(噸/時(shí))43.7窯速(rpm)2.3廢液噴入量(噸/時(shí))0減煤量(噸/時(shí))0
     使用廢液后:窯產(chǎn)量(噸/時(shí))43.7窯速(rpm)2.3廢液噴入量(噸/時(shí))1減煤量(噸/時(shí))1.2
      試燒過(guò)程中熟料送中國(guó)建材設(shè)計(jì)研究院檢驗(yàn),廢氣排放由上海環(huán)境監(jiān)測(cè)中心測(cè)試。
      在試燒先靈葆雅公司氟洛氛廢液取得成功經(jīng)驗(yàn)后,我們對(duì)上海也斯夫梁料公司的固體廢梁料通過(guò)煤粉制備系統(tǒng)進(jìn)行了試燒,后又繼續(xù)對(duì)上海展華公司的半固態(tài)二甲苯精餾殘?jiān)?,美?guó)蓓亞公司的含油硅藻土進(jìn)行試燒,以研究各種形態(tài)的廢物在水泥窯進(jìn)行處置的可能性。
      為了進(jìn)一步的掌握焚燒其它危險(xiǎn)廢物對(duì)環(huán)境污染的影響,我們將三種廢物:含氟異丙醇,廢丁苯膠乳、含油硅藻土同時(shí)噴入窯中焚燒,并請(qǐng)上海建材待業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行了廢氣排放測(cè)試,這次測(cè)試還增加了有機(jī)三苯的項(xiàng)目,以觀察處置效果。
    生產(chǎn)數(shù)據(jù)如下:
    使用廢液前:窯產(chǎn)量(噸/時(shí))44運(yùn)速(rpm)2.3含氟異丙醇噴入量(噸/時(shí))0廢丁苯膠乳噴入量(噸/時(shí))0含油硅藻土噴入量(噸/時(shí))0
    使用廢液后:窯產(chǎn)量(噸/時(shí))44運(yùn)速(rpm)2.3含氟異丙醇噴入量(噸/時(shí))1.0丁苯膠乳噴入量(噸/時(shí))0.3含油硅藻土噴入量(噸/時(shí))0.2
      由于輸送固體物料設(shè)備能力有限,廢丁苯膠乳和含油硅藻土的噴入量較小。
    四、對(duì)環(huán)境影響
      利用水泥回轉(zhuǎn)窯處置危險(xiǎn)廢物是一種環(huán)境保護(hù)措施,那么工業(yè)危險(xiǎn)廢物在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)焚燒以后竟是否會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染?
      一般用焚燒方法處置有機(jī)碳?xì)浠衔镯殞U物置于1000℃的高溫下持續(xù)2秒鐘,才能達(dá)到99.99%的完全處理。對(duì)于鹵素有機(jī)化合物,需要1200℃以上高溫。水泥回轉(zhuǎn)窯是一種體積較大的工業(yè)窯爐。以萬(wàn)安企業(yè)總公司為例,窯型為∮3 .5×88米,物料在窯內(nèi)有充分停留時(shí)間,物料從進(jìn)口到出口需1小時(shí)以上,氣體在窯內(nèi)的停留時(shí)間也在8秒左右?;剞D(zhuǎn)窯正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),窯內(nèi)最高溫度達(dá)1650℃。窯內(nèi)供氧充分,使廢物有充分的燃燒時(shí)間、空間和溫度,保證有機(jī)物99.99%以上被燒毀,即使是最穩(wěn)定的有機(jī)物也無(wú)一例外。
      由于水泥回轉(zhuǎn)窯內(nèi)呈堿性工作狀態(tài),所以廢料中酸性物質(zhì)可以和窯內(nèi)堿性物料中和,如HC1、HF和堿性物料生成鹽類物質(zhì)固熔在熟產(chǎn)熔體內(nèi)。水泥熟料形成的化學(xué)反應(yīng)過(guò)程,包括無(wú)機(jī)化合物與熟料熔體結(jié)合的過(guò)程。無(wú)機(jī)化合物與熟料熔體或粉塵結(jié)合意味著不單獨(dú)產(chǎn)生有毒無(wú)機(jī)化合物,這些都是其它焚燒爐做不到的。
      以氟洛氛廢液為例,氟洛氛廢液中主要成份是有機(jī)醇類化學(xué)物,這類物質(zhì)在1000℃以上高溫焚燒成,變成了CO2和H2O。由于利用廢料代替了煤,等于焚燒廢料產(chǎn)生的CO2被水泥窯接收,所以不但對(duì)環(huán)境沒(méi)有污染,地球上排出的CO2還可以減少。其中含量較高鹵族元素氟,根據(jù)美國(guó)CTL的咨詢報(bào)告,焚燒后88—98%,被熟料吸收成為鹽類固定下來(lái),也不會(huì)造成污染。這在廢氣監(jiān)測(cè)報(bào)告中可以看出,是否參燒廢液對(duì)廢氣中F的含量幾乎沒(méi)有影響。
      在試燒氟洛氛廢液時(shí),我公司對(duì)不摻燒廢液的工況(工況1)與摻燒廢液的工況(工況2),請(qǐng)上海市環(huán)境保護(hù)局監(jiān)測(cè)中心對(duì)尾氣排放進(jìn)行昆對(duì)此監(jiān)測(cè)。
      監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:(1)我公司回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)排放的尾氣,其有害氣體的排放量均低于上海市的排放標(biāo)準(zhǔn);(2)在摻燒一定比例的氟洛氛廢液以后,尾氣的有害氣體成份非但沒(méi)有上升,反而有所下降,不存在加大對(duì)大氣二次污染的問(wèn)題。
      美國(guó)有關(guān)水泥廠在摻燒廢有機(jī)溶劑后,也得出了類似的結(jié)論。
    試燒氟洛氛廢液廢氣排放對(duì)照表:
    有害物質(zhì)排放量(kg/h)
    工況1:H2S--0.0024 F--0.671 NO2--18.9 Cl2--0.036 HC1--1.95
    工況2:H2S--0.0021 F--0.641 NO2--9.79 Cl2--0.058 HC1--1.18
    排放標(biāo)準(zhǔn):H2S--2.2 F--3.9 NO2--31.0 Cl2--20.0 HC1--10.0

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